由于新型陰極鋼棒結構鋁電解槽陰極結構表面未作改變,電解槽的焙燒方式依舊采取具有熟練經驗、升溫梯度可控的焦粉焙燒方式。為了充分發(fā)揮焦粒焙燒法的優(yōu)勢,盡可能避免其缺點,技術團隊考慮電解槽內保溫的特性采用了96h焙燒時間,介質選擇電阻率為150-180μ粒度控制在2mm-5mm的電煅石油焦,通過嚴守電解槽焙燒啟動規(guī)程,強化鋪焦粉、掛極、軟連接安裝、裝爐等各個環(huán)節(jié)操作質里的監(jiān)督,專人負責一專人檢查。
電解槽焙燒升溫梯度受控,焙燒效果良好。由于電解槽內襯保溫性能增強的特性,電解槽啟動均采用濕法無效應啟動,啟動過程中不僅有效的對爐膛進行了二次預熱,同時也避免了高溫對陰極爐膛的熱沖擊,為后續(xù)電解槽技術條件低電壓優(yōu)化運行提供了堅實的基礎。
在電解槽運行過程中技術人員積極通過強化過程控制,優(yōu)化各項技術條件的保持,電解槽實現了低耗穩(wěn)定運行。新型陰極鋼棒結構鋁電解槽在3.896V的平均槽電壓下,實現了93.39%的高電流效率以及12434kWh/t的低直流電耗。
當然,由于新型陰極鋼棒結構鋁電解槽現運行天數在196天,爐膛狀祝良好、在產鋁量較為穩(wěn)定,電解槽實際電流效率評估時間較短,因此需要通過較長時間的跟蹤和對電解槽槽況的監(jiān)測給出電解槽-個周期性客觀評定。目前來說,新型陰極鋼棒結構鋁電解槽穩(wěn)定運行中取得的節(jié)能降耗的效果是顯著的。
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